由于車間部分設(shè)備老化導(dǎo)致產(chǎn)品無法吃飽開足,近期公司安排1次應(yīng)急停車大修。
本次停車時(shí)間緊,任務(wù)重。生產(chǎn)系統(tǒng)各車間、部門在公司的統(tǒng)一安排下,遵循穩(wěn)字當(dāng)頭,實(shí)干為先的指導(dǎo)思想,在保證林草凈、816、甲托等原藥裝置開車的前提下,提前梳理檢修項(xiàng)目,落實(shí)檢修材料,做細(xì)檢修方案,科學(xué)排定檢修時(shí)間節(jié)點(diǎn),統(tǒng)籌規(guī)劃調(diào)度有限的外施工力量,與車間部門參與檢修人員配合,冒著烈日酷暑,通過合理調(diào)度、預(yù)制為先、錯(cuò)峰作業(yè)等一系列手段,把影響生產(chǎn)的因素逐一消除。如:光氣系統(tǒng)提前準(zhǔn)備材料,集中優(yōu)勢(shì)力量,冒著室內(nèi)爐體高溫,利用3天時(shí)間完成光氣合成爐的拆裝填充;空分系統(tǒng)改造,因該崗位作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控,故施工采用現(xiàn)場(chǎng)施工和預(yù)制相配合進(jìn)行,提前完成設(shè)備、管網(wǎng)、水網(wǎng)、電網(wǎng)就位與安裝,8月2日集中停車1天并網(wǎng),施工的間隙期抽出施工力量,保證了異丙酯、乙酯、異丙胺的檢修等。
通過本次檢修,光氣系統(tǒng)提升了光氣產(chǎn)能,保證了光氣化產(chǎn)品生產(chǎn),徹底消除了影響酯類產(chǎn)品產(chǎn)量和連續(xù)生產(chǎn)的設(shè)備等問題,保證了產(chǎn)品的后期連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)。本次應(yīng)急大修的順利完成,為公司產(chǎn)品產(chǎn)能發(fā)揮提供了有力的保障。